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新型干法回转窑系统的节能提产改造
发布时间:2012-02-16        浏览次数:109        返回列表
我厂1500t/d新型干法回转窑系统是国内早期的“湿改干”项目,限于当时的工艺技术与装备水平,该系统于1993年建成投入生产后一直不顺,运转率低、产量始终维持在1200t/d左右运行,并出现了一系列的工艺设备问题,迟迟不能达产达标。其后工厂组织对该系统进行了一系列的改造,经过多年的摸索和优化,日前该系统产量已能稳定在1700t/d以上运行,现就该系统的系列改造措施作简要介绍,供同行参考。
早期出现的主要工艺问题
结长厚窑皮、结后圈严重。结长厚窑皮、结后圈、结“大蛋”是该系统运行中出现的一大顽症,对窑的稳定运行影响极大,一般投料后4―5天,甚至2天后窑内就形成了长厚窑皮或后圈,导致产质量下降、窑尾漏料等,*终被迫停窑。
窑尾上升烟道结皮严重,严重影响了窑内通风。
一级筒出口温度高,通常达到370℃以上;气体粉尘浓度大,高达215g/Nm3。
篦冷机冷却效果差、运转率低、自身故障频繁,出篦冷机熟料温度高达150℃以上。
喂煤不稳定,波动幅度大且频繁,常出现断煤。
熟料产质量较差。